聊城西门子伺服驱动器维修

时间:2022年03月24日 来源:

    步进电机和伺服电机运行性能不同。步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题。5,交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。伺服电机是闭环系统,伺服驱动器可以自动修正丢失的脉冲,在堵转时也可以及时给控制器反馈,而步进电机是开环系统,必须通过足够的力矩余量来避免堵转。6,步进电机和伺服电机速度响应性能不同。7,步进电机从静止加速到工作转速需要100~2000毫秒。交流伺服系统的加速性能较好,从静止加速到其额定转速3000RPM短需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。8,步进电机和伺服电机在工业传动控制领域都是重要的控制部件,应用面。但是步进电机和伺服电机有什么不同呢?只有明白了步进电机和伺服电机的不同之处,才能够准确的判断是采用步进电机呢还是伺服电机。科泰机电本着“从基础做起,一步一个脚印,稳扎稳打”的创业宗旨。聊城西门子伺服驱动器维修

同时也越是有必要在系统中使用总线技术,以简化和减少控制器与驱动器之间线路连接的数量。而运动功能的复杂程度,则会影响控制器性能等级和总线类型的选择。简单的实时性要求不高的速度和位置控制只需要使用普通的自动化控制器和现场总线;多轴之间的高性能实时同步(如电子齿轮和电子凸轮),则要求控制器和现场总线都具备高精度的时钟同步功能,也就是需要使用能够进行实时运动控制的控制器和工业总线;而如果设备需要完成多轴之间的平面或空间插补甚至集成机器人控制,那么对于控制器性能等级的要求就更高了。基于上述原则,我们基本上已经能够从前面初选出来产品中选出可用的控制器,并将它们落实到比较具体的型号了;再依据现场总线的兼容性,便可从中挑选出可与之匹配的驱动器及对应的伺服电机的选项,但这还只是停留在产品系列的阶段。接下来,我们就需要根据系统的动力需求来进一步确定驱动器和电机的具体型号了。按照应用需求中各轴的负载惯量和运动曲线,通过简单的物理学公式F=m·a或者T=J·α,不难计算出它们在运动周期中各时间点的扭矩需求。我们可以将各运动轴在负载端的扭矩和速度需求按照预设的传动比折算到电机侧,并在此基础上加以适当的裕量。菏泽山洋伺服驱动器修理科泰机电以人文绿色低碳环保为发展之道。

    可通过校正传动装置使之平衡等办法解决。2.速度环问题引起的抖动:速度环积分增益、速度环比例增益、加速度反馈增益等参数不当。增益越大,速度越大,惯性力越大,偏差越小,越易产生抖动。设定较小的增益可维持速度响应,不易产生抖动。3.伺服系统的补偿板和伺服放大器故障引起的抖动:电机运动中突然掉电停止,产生很大抖动,与伺服放大器BRK接线端子以及设定参数不当有关。可增加加减速时间常数,用PLC缓慢启动或停止电机使之不抖动。4.负载惯量引起的抖动:直线导轨和丝杆出现问题引起负载惯量增大。导轨和丝杠的转动惯量对伺服电机传动系统的刚性影响很大,固定增益下,转动惯量越大,刚性越大,越易引起电机抖动;转动惯量越小,刚性越小,电机越不易抖动。可通过更换较小直径的导轨和丝杆减小转动惯量从而减小负载惯量来达到电机不抖动。5.电气部分引起的抖动:a.制动没打开,反馈电压不稳等因素引起。检查制动是否打开,通过加编码器矢量控制零伺服功能,采用降力矩的方式输出一定的的转矩解决抖动。反馈电压不正常应先检查振动周期是否与速度有关,若有关,则应检查主轴与主轴电机的连接方面是否有故障,主轴以及装在交流主轴电机尾部的脉冲发生器是否损坏等。

    在接线之前,先初始化参数。在控制卡上:选好控制方式;将PID参数清零;让控制卡上电时默认使能信号关闭;将此状态保存,确保控制卡再次上电时即为此状态。在伺服电机上:设置控制方式;设置使能由外部控制;编码器信号输出的齿轮比;设置控制信号与电机转速的比例关系。一般来说,建议使伺服工作中的比较大设计转速对应9V的控制电压。2接线将控制卡断电,连接控制卡与伺服之间的信号线。以下的线是必须要接的:控制卡的模拟量输出线、使能信号线、伺服输出的编码器信号线。复查接线没有错误后,伺服电机和控制卡(以及PC)上电。此时电机应该不动,而且可以用外力轻松转动,如果不是这样,检查使能信号的设置与接线。用外力转动电机,检查控制卡是否可以正确检测到电机位置的变化,否则检查编码器信号的接线和设置。3试方向对于一个闭环控制系统,如果反馈信号的方向不正确,后果肯定是灾难性的。通过控制卡打开伺服的使能信号。这是伺服应该以一个较低的速度转动,这就是传说中的“零漂”。一般控制卡上都会有零漂的指令或参数。使用这个指令或参数,看电机的转速和方向是否可以通过这个指令(参数)控制。如果不能控制,检查模拟量接线及控制方式的参数设置。确认给出正数。科泰机电努力学习、开拓进取、奋力拼搏。

    众所周知,伺服电机是运用在机械设备带动运转配件之一。有客户朋友提到,在使用过程出现设备温度很高的问题,按照正常的使用,大功率直流无刷伺服电机是不会出现此类问题,那么是由哪些原因导致的呢?一:是否用于连续运转的场合?伺服电机的特性并不适合于连续运转的场合下使用,在此场合下使用时一定会有较高的温升产生。请重新确认机构动作需求条件并重新评估使用的电机。二:请确认机构动作频度、周期?走停的动作频度过高将可能因脉冲输入停止的时间过短而导致电流尚未下降就又重新,故此时的温升一定会较高。大功率直流无刷伺服电机建议您可将动作频度降低以改善温升问题。三:将RUN电流调小情况可否改善?在转矩足够的情况下将驱动器的RUN电流调小将可有效的使温升降低。但若因扭力的关系一定得使用到较大的电流,大功率直流无刷伺服电机建议您可将电机更换为大一等级的电机后再将电流调低以改善温升问题。四:将STOP电流调小情况可否改善?在保持力足够的情况下将驱动器的STOP电流调小将可于电机停止时有效的使温升降低。但若因停止保持力的关系一定得使用到较大的STOP电流时。 科泰机电欢迎各位有志之士来公司参观、洽谈业务!聊城西门子伺服驱动器维修

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    伺服电机分享拖链导轨配线的注意事项有哪些?拖链导轨配线:一、电缆的弯曲半径,请确保在电缆加工外径的10倍以上。此外,拖链导轨内的配线,请勿进行固定或捆束。但是,如果固定电缆时,请在拖链导轨末端部分(未向电缆施加压力的拖链导轨部分)进行。(不可过分紧固)二、勿使电缆出现太长而导致呈松弛状态,或太短而施加张力的状态。屏蔽层可能在拖链导轨内壁被磨削,或容易与其他的电缆缠绕在一起而产生意外。电缆的扭曲:一、请勿将电缆扭曲。电缆扭曲可能出现接触不良,不仅使电缆的性能下降,还可能降低可靠性。二、拖链导轨内的电缆占空系数。需要选择具有充足横款的拖链导轨,以使电缆不会重叠地水平并排放置。电缆的展开系数,比较低限度也请确保60%以下。(建议30%以下)此外,请勿将外形差异太大的电缆混同配线。如果将外形差异太大的电缆混同配线,则细电缆将被粗电缆挤压,从而可能使用细电缆断裂。如果混同配线,则请在拖链导轨内设置隔板进行分离。 聊城西门子伺服驱动器维修

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