绥化共轨喷油器试验台
电机输出轴加装飞轮(键连接和螺栓连接)与万向节连接,万向节与高压泵之间用联轴器连接(联轴器与高压泵之间用键连接和螺纹连接)。所述铸铁工作台上相对于主电机和高压泵分别开设有T形槽,主电机和高压泵的位置可沿上述T形槽滑动,便于调整安装位置,从而保证了同轴度的左右偏差,高压泵支撑的中心高保证了高压泵的中心高度,从而保证了同轴度的上下偏差。[0009]所述万向节总成与飞轮用螺栓连接在一起,其万向节自身个零部件连接亦用螺栓连接,连接盘与飞轮用螺栓连接,同时连接盘与一组弹片用螺栓连接,一组弹片与第二组弹片用一连接块隔开,用螺栓连接,其可变形的角度相互垂直,从而形成360度的柔性空间,两件拨爪与第二组弹片之间以连板过渡用销轴连接,拨爪与联轴器插入式连接,同时用螺栓紧固。以上所述各个连接部分组合在一起,使得电机与高压泵之间形成了柔性连接。电机输出轴安装飞轮,使得电机输出的转速趋于稳定,同时飞轮转动时的转动惯量使得电机功率得以放大,使其运转更加轻松。电机与高压泵连同工作台整体与钣金底座用螺栓连接,解决了电机与高压泵的同轴度问题,降低了硬链接带来的扭伤,减小了电机转速的波动,减小了整个试验台的振动。设备安装:按照使用说明书正确安装试验台,确保设备稳定可靠。绥化共轨喷油器试验台
BF209A高压共轨喷油器试验台,是一款检测共轨喷油器的设备。可对博世、电装、德尔福、西门子以及康明斯等品牌的喷油器进行检测和试验。该设备采用人性化的控制界面,可以控制压力、脉宽、频率等参数。亮点:1、使用全新博世;2、使用博世共轨管,康明斯压力传感器,超高压设计,安装HPV阀用于调节试验台压力,使压力更加稳定;3、使用齿轮流量计,测量准确稳定;4、可以生成喷油器补偿码;5、可以检测喷油器动态行程;6、使用量杯和流量计两种检测方式;南平喷油器试验台生产商应定期对设备进行维护和保养,延长其使用寿命。
近年来,共轨喷油器试验台随着环保、节能降耗观念的发展而不断地完善创新。试验台设备的存在为很多检测工作的有序进行提供着支持和帮助,是很多企业生产中信赖认可的存在。坐落于江苏省无锡惠山经济开发区风电产业园的伟博顺应社会发展需求创立,该企业是一家提供共轨系统整体解决方案的技术研发类****。伟博科技根据自身发展及市场开拓需要,于2012年底,先后组建四大事业部:智能制造装备事业部、动力总成标定事业部、物联互通系统事业部、精密配件运营事业部。四大事业部的组建,预示着以伟博科技为事业平台载体筹建已经初具雏形。
接头12上套装有密封圈13,以保持喷油嘴与油杯之间的密封。此外,喷油嘴10上还设置有突部14和凸缘15,以用于安装联接件30。图1和2中的油杯20具体示出于图4和图5,其包括大致呈圆筒状的杯体21,杯体限定有内腔。杯体的一端为敞口22,以允许喷油嘴的所述接头12进入油杯的内腔。杯体的另一端设置有缩口23,该缩口适于连接至油轨以将油轨中的高压燃油引至喷油嘴10。所述本体的敞口22形成有端部法兰24,端部法兰24上设置有缺口25。所述缺口25用于连接所述联接件30,并且所述法兰24抵接联接件30上的弹性臂。油杯20可以借由各种合适的方法来形成,比如模铸或者冲压或者剪切等。喷油器试验台可帮助减少发动机的尾气排放,助力环保事业。
一、喷油嘴卡死的主要原因:1、柴油不清洁,高压油管内有杂质,使针阀偶件关闭不严,燃烧室内高压燃气反窜,烧坏针阀偶件。此外,喷油器调压弹簧、挺杆等零件上的脏物通过喷油器挺杆移到了喷油器针阀上部,或油路上用于防止漏油的棉绳、铅丝经高压油管进入喷油器,都会使针阀偶件卡死。2、机温过高喷油器冷却不良,造成的针阀偶件卡死。而供油时间过迟、冷却水道水垢过多或堵塞、水泵叶轮端面磨损、发动机长期超负荷等又会使发动机过热。3、出油阀磨损,使喷油器停止喷油时出现滴油现象,以致使喷曲嘴燃焦积炭,发生卡死的故障。4、喷油器安装时。在测试过程中,应避免喷油器喷射出的燃油飞溅到皮肤或眼睛等部位。南平喷油器试验台生产商
喷油器试验台气罐设计先进,工作仓内气压快速达到额定气压,提高工作效率。绥化共轨喷油器试验台
本实用新型涉及一种喷油器组件,其包括喷油嘴和用于将喷油嘴连接至油轨的油杯。背景技术:喷油器作为内燃机的重要部件之一,连接于油轨和气缸之间。工作时,喷油器在系统控制之下将定量的燃油从油轨喷入气缸。由于气缸在燃油燃烧时压力变化很大,位于气缸内的喷头将受到压力作用,进而带动整个喷油器发生振动。该振动将不利地影响喷油嘴与油轨或气缸的连接稳定性和密封性。技术实现要素:本实用新型提供一种新型的喷油器组件,其包括:喷油嘴,其具有位于其中一端的喷头和位于另一端的接头,绥化共轨喷油器试验台
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